资源简介 宁波“十校”2024 届高三 3 月联考 技术试题卷解析第二部分:通用技术(共 50 分)16. 如图所示为我国“天和”核心舱的机械臂,可以在太空抓取物体, 方便设备的对接、安装、变轨、分离等操作。1下列关于技术性质的理解不恰当的是A. 为解决机械臂在运动时,相机对目标检测性能下降的问题, 研发了双目立体视觉 技术, 体现了技术的实践性B. 既能自动控制也可由航天员进行遥控, 体现了技术的目的性C. 集机械、视觉、动力学、电子和控制等学科为一体,体现了技术的综合性 D. 能实现仓外三维旋转与灵活平移, 体现了技术的复杂性【答案】D第 16 题图(【解析】(本题考查技术的性质)【推荐指数】★★★D选项描述的是功能,没有体现技术的复杂性(内容和体系越来越复杂、应用环境越来越复杂),故D选项错误。)17. 如图所示是一款离子护发吹风机,下列关于该吹风机的分析与评价中不恰当的是A. 电源线长 1. 8 米, 考虑了环境的因素B. 声音调制,噪音分贝低, 考虑了人的心理需求C. 采用智能控温检测,防止过热损伤, 体现了设计的安全原则(第17题图)D. 采用全新柔和风嘴更呵护头发,说明功能的实现需要相应的结构来保证【答案】C(【解析】(本题考查设计分析、人机关细、设计的一般原则、结构与功能关系)【推荐指数】★★设计的一般原则里没有安全原则,故B选项错误。)18. 如图 a 所示是用实木板制作的一个小板凳,图 b 是其凳面和凳脚。设计了横档的四种方案,其中合理的是(第18题图)【答案】A(【解析】(本题考查材料的性能与规划)【推荐指数】★★★鉴于实木板的各向异性,取材时应顺纹截取,故C、D选项错误;再考虑横档的结构特点判断B选项错误、A选)19. 通用技术实践课上, 小明要在工件的圆柱面上钻一个小孔,为了防止钻头跑偏,设计了一个简易钻模。如图所示把工件装入钻模, 钻头沿着钻模上的小孔在圆柱面上钻孔。用大小合适的钢块加工该钻模时, 下列操作中不正确的是A. 划圆时, 应将手力的重心放在圆心的一脚, 防止中心滑移(第19题图)B. 锉削时,不要用手去清除切屑,以防扎伤手指, 应使用刷子清除切屑C. 钻孔时要戴防护眼镜,工件用平口钳夹紧,先钻小孔,后钻装入孔D. 将钻头插入钻夹头, 然后夹头钥匙插入钻夹头, 开始钻孔【答案】D(【解析】(本题考查金工工艺的操作要领)【推荐指数】★★★夹头钥匙的作用:选择夹头钥匙,使钻夹头夹住钻头;夹紧后,应取下夹头钥匙才开始钻孔。不可能将夹头钥匙插入钻夹头,故D选项错误。)20. 如图所示的机械机构,驱动杆顺时针转动,通过连杆、摆杆 1、摆杆 2 带动推杆克服阻力 F。此时处于平衡状态, 阻力 F 和推杆处在一条直线上。下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是A. 驱动杆受扭转、连杆受压、推杆受拉(第20题图)B. 驱动杆受扭转、摆杆 1 受弯曲、推杆受弯曲C. 驱动杆受弯曲、摆杆 1 受弯曲、推杆受压D. 驱动杆受弯曲、连杆受拉、推杆受弯曲【答案】C(【解析】(本题考查构件的受力形式)【推荐指数】★★★驱动杆绕轴旋转,主要的受力形式是受弯曲,故A、B选项错误;摆杆1看作杠杆结构里的杠杆,故摆杆1受弯曲;D选项错误。另外,连杆是二力杆,其受压;推杆与阻力F在一条直线上,其受压。故选择C选项。)21. 如图所示为某企业硫酸铜的生产工艺流程。下列关于该工艺流程的分析中正确的是A. 酸浸与压滤的时序可以颠倒 B. 该工艺流程实现了残渣的循环利用C. 为实现工期优化可去除离心甩干环节 D. 结晶、烘干和包装是串行工序【答案】D(【解析】(本题考查流程分析)【推荐指数】★★★工艺流程的时序不可以颠倒,A错误;残渣是产物,没有实现对残渣的循环利用,B错误;离心甩干环节不能)2(去除,C错误;综合考虑D正确。)22. 如图所示是某形体的主视图和左视图,相对应的俯视图是3【答案】C第 22 题图(【解析】(本题考查三视图)【推荐指数】1-5★根据形体分析,红色箭头俯视图有虚线,排除B选项;紫色箭头俯视图有长虚线,排除A选项;绿色箭头对应的俯视图没有虚线,因此C满足条件。)如图所示是某汽车自动清洗控制系统,其控制部分可分为喷水控制子系统和洗刷控制子系统。喷水控制子系 统工作过程:PLC 根据车辆检测器检测到汽车到位信号,控制清洗电机接通电磁阀产生高压水, 通过喷头清洗车 辆。洗刷控制子系统中, PLC 控制刷子电机洗刷车辆。请根据题图及其描述完成第 23-24题。第 23-24 题图23. 下列关于该汽车自动清洗控制系统的说法中, 不正确的是A. 电磁阀出现故障会影响系统的清洗效果,体现了系统的整体性B. 车辆检测器的目的是检测车辆是否到位, 体现了系统的目的性C. PLC 的控制精度属于系统优化的影响因素D. 设计时根据水箱容量匹配合适功率的清洗电机, 体现了系统分析的科学性原则【答案】B(【解析】(本题考查系统特性、系统优化及系统分析)【推荐指数】★★★系统的目的性:任何系统都服务于某种目的,都要实现定的功能,这也正是区别不同系统的标志,车辆检测器的目的不是整个系统的目的,因此无法体现系统的目的性,B错误。)24. 下列关于喷水控制子系统的分析中正确的是A. 该系统的输出量不对控制过程产生影响B. 执行器是刷子电机C. 控制量是 PLC 的输出信号D. 输出量是车辆检测器检测到的信号【答案】A(【解析】(本题考查控制)【推荐指数】★★★喷水控制的方框图如下图所示:输入量控制器执行器控制量被控对象输出量车辆检测电磁阀通断到汽车到PLC电磁阀喷头 喷头喷水位信号控制系统的输出量不对系统的控制产生任何影响,这种控制系统称为开环控制系统。因此A正确。)25. 小明按图制作电路, 下列制作过程中不正确的是A. 断开开关 S,将指针式万用表置于电阻挡,黑表笔接 c,红表笔接 d,指针应该在表盘左侧“∞”刻度B. 闭合开关 S,将指针式万用表置于直流电压挡, 红表笔接 a ,黑表笔接 d,测得数据约为 0. 7V,此时 V3 亮,三极管 V1 一定工作在放大状态C. 使用剥线钳剥离导线绝缘层时,应选择略小于导线绝缘层直径的刀刃孔径(第25题图)D. 先检查是否存在虚焊、漏焊和短路,然后通电完成电路测试【答案】A(【解析】(本题考查元器件特性、电路调试相关操作)【推荐指数】★★★)4(如题图所示,选项A:指针式万用表电阻挡,黑表笔接c,红表笔接d,此时发光二极管处于正偏,因不知选择的电阻挡位,故指针可能偏转。如果选择“R×10K”挡,指针向右偏转,否则指针在表盘“∞”处。因此选项A不正确。选项B:由于V1、V2导通后b点电位约为5.3V,三极管V1一定工作在放大状态,正确。选项C:选择剥线钳中略小于导线绝缘层直径的刀刃孔径,方便剥离导线绝缘层,正确。选项D:先检查再通电测试,正确。)(【解析】【推荐指数】★★★(个人觉得电表可以以数字电表为主)A.按照表笔接法,测试的是发光二极管V3和电阻R3的阻值,由于电阻档档位未明,如果选择×10K的档位,内置电池有9V,故发光二极管可以发光,指针应该是指在中偏右的位置,故A错误;B.测得数据约为0.7V,测的是V1发射结电压,V1导通,V2导通,V3亮,b点电位5.3V,故V1一定放大;C.使用剥线钳剥离导线绝缘层时,应选择略小于导线绝缘层直径的刀刃孔径或者说要选择比待剥导线芯线直径略大的的刀刃孔径。这里要是没看仔细容易错;D.正确)26. 如图所示的信号处理电路中,A 、B 为输入信号,F 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中正确的是A. B. C. D.【答案】B【解析】 (本题考查逻辑门、波形图)【推荐指数】★★★★A=0 ,B=0时, C=1,D=0,F=0;A=0 ,B=1时, C=0 ,D=0,F=0;A=1 ,B=0时, C=0,D=0,F=0;A=1 ,B=1时, C=0 ,D=1,F=1;选B5(【解析】【推荐指数】★★★★(逻辑门结合触发器,难度值适度)此题虚框所在位置组成触发器,具体逻辑关系如下表格:故答案选择B,也就是只要C、D输入为00,则保持前一状态的输出。ABCDEF0010100100101000101101010001)27. 如图所示的电路,三个三极管的参数相同,且都导通; 初始时 V4 正常发光。下列说法正确的是A. 调小 Rp 的阻值,V4 亮度变亮B. 增加 R2 的阻值,V4 亮度变暗C. 三极管放大倍数增大, V4 亮度变亮D. 三极管 V1 处于放大状态,V2 可能处于饱和状态(第27题图)【答案】D(【解析】(本题考查三极管电路分析)【推荐指数】★★★本题考查三极管特性,三极管V1的集电极电位比基极高约0.7V,因此工作在放大状态,三极管V2与V3都可能工作在放大或者饱和状态。本题电路虽为镜像电流源电路,但是没有明确三极管V3的工作状态,因此A选项的V4亮度可能不变;而B选项改变R2,不管V2工作于什么状态,在镜像电流源的功能成立前提下,V4亮度基本不变;C选项增大三极管放大倍数,导致V1集电极电流的增大,会大大减小V2的基极电流,从而导致V1、V3基极电流大大的减小,因此V4亮度还是基本不变。)(【解析】【推荐指数】★★★★(恒流源的题目,最近是热点,难度值有,但是学生如果总结到位,解决不难)V1和V3构成镜像恒流源,)6(加入V2构成精密镜像恒流源IC3和IR区别更小,精度更高。A.调小Rp的阻值,V4亮度变暗Ic3=IR≈β2+ ββ2+β+2VCC 1.4VRp+R1×IR≈IRB.增加R2的阻值,V4亮度不变(R2的作用是限流,控制IC3电流是IR控制的)C.三极管放大倍数增大,V4亮度几乎不变D.三极管V1由于A点电位1.4V,故处于放大状态,V2和V3由于RP的电阻的变小可能处于饱和状态,故D正确。)28. 如图所示是小明奶奶使用的台灯,台灯不仅能上下、前后、左右调节,而且可通过旋钮调节灯罩(图 a)。但 在使用台灯过程中发现旋钮无法进行仰角以外的调节,在保持原有尺寸的前提下, 小明对灯杆的结构进行局 部改进,实现灯罩可以侧转,灯杆可以连续伸缩调节(图 b)。请根据题图及其描述完成以下任务:第 28 题图(1)小明在台灯的改进设计中明确的问题是(单选) ▲ ;A. 台灯上下、前后、左右调节; B. 灯罩的仰角调节; C. 灯罩的侧转调节。(2)台灯灯杆改进设计时, 以下不需要考虑的是(单选) ▲ ;A. 原有灯杆的长度和外径; B. 使用者的身高;C. 使用材料的尺寸; D. 加工的难度。(3)小明在台灯的改进设计时进行了以下分析, 其中不恰当的是(单选) ▲ ;A. 优先保证实现灯罩可侧转功能,然后再考虑保持台灯原有调节功能不变;B. 灯罩可侧转实现自由变化照射方向, 调节方便;C. 灯罩可侧转调节,紧固后,台灯整体结构应稳定可靠;D. 灯杆可连续伸缩调节, 紧固后,台灯整体结构应稳定可靠。(4)用大小合适的钢块制作灯杆连接件(图 c),合理的加工流程为:(填写文字,全对得分)划线→① ▲ →② ▲ →锉削→③ ▲【答案】 (1)C(2)B(3)A(4)钻孔、锯割、攻丝(【解析】(本题考查结构设计)【推荐指数】★★★★(1)由题干可知:原台灯无法进行仰角以外的调节,小明对其结构进行改进,需要明确:①实现灯罩可以侧转;②灯杆可以连续伸缩调节,本小题选择C。(2)在灯杆结构改进时,使用者的身高与设计任务无关,不需要考虑,本小题选择B。(3)由题干“...在保持原有尺寸的前提下,小明对灯杆的结构进行局部改进...”可知,在台灯改进设计时,要优先考虑保持台灯原有调节功能不变,然后再考虑实现灯罩侧转的功能,选项A不恰当。(4)如图所示,区域一处的处理:划线→钻孔→锯割→锉削,所以①处填钻孔,②处填锯割,最后一个孔再)7处理M5处的螺纹孔, 所以③处填攻丝。29. 如图所示是小明设计的一辆玩具车,用软件进行仿真测试时发现该玩具车需要拖动才能行驶。于是小明想改 进这辆玩具车, 通过电机驱动联动机构带动车轮,使玩具车在平地上直线行驶。请你帮助小明设计该装置,要求如下:玩具车 玩具车底盘倒置图(a )玩具车能实现自动直行;(b)玩具车在水平直行或上下坡过程中,平稳可靠;(c )采用一个电机驱动;(d)装置主体安装在底板上,具体安装形式可根据工作方式自行确定。请完成以下任务:(1)自动直行玩具车的控制方式属于 ▲ (A. 开环控制; B. 闭环控制);(2)在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的底板用线条表示,电机用方框表示),简要说明方案的工作过程;(3)在草图上标注主要尺寸。【答案】(1)A(2)(3)评分标准:① 玩具车能实现自动直行功能; 3 分② 固定在底板上; 1 分③ 结构具有锁定功能;1 分④ 采用一个电机,装置工作平稳可靠。 1 分尺寸:电机带动的蜗杆等长度小于 400,转轴上的蜗轮等半径小于 60 ,1 分;转轴 300 或安装孔直径等其他合理尺寸, 1 分(【解析】【推荐指数】★★★(题目情境设计合理,常规的电机传动装置设计,难度一般,锁定功能题干中无明显提示,可能存在设计遗漏)(1)自动直行玩具车控制系统的输出量为直行的行车状态,在控制过程中无反馈过程,因此为开环控制,A选项正确。)8(56) (+) (C1) (-) ((2)(3)根据题目设计要求,电机通过传动装置驱动转轴转动,传动装置可为齿轮驱动或者蜗杆—涡轮驱动模型,设计草图如下所示。)(【解析】(本题考查学生的工程思维,图样表达、尺寸标注等能力)【推荐指数】★★★(题目设计不错,但图中的尺寸给出不明确,)(1)A控制直线运动要求不同,用开环控制就可实现(2)(3)用蜗轮蜗杆就可实现)30. 小明设计了如图所示的电压波动指示电路, Ui 电压经常突然下降又马上恢复正常, 这种情况发生时, 指示灯9VD 会发光报警。请完成以下任务:8 4(RA)5K&(RBR)5K(2) (3) (+-C2)& 1&5K7VT1555电路内部结构(1)555 单稳态电路中, 下列输出(Ut)波形与输入(Ui)波形关系中分析不合理的是(单选) ▲ ;(2)若要调低电压下降的下限值,同时定时的时长不变, 合理的措施是(单选) ▲ ;A. R1 调小, R2 调小 B. R1 调小,R2 调大C. R1 调大,R2 调小 D. R1 调大, R2 调大(3)电压突然下降又马上恢复正常后, 指示灯 VD 会保持点亮一段时间,影响指示灯 VD 发光报警时长的因 素有(多选) ▲ (全选对得分);A. R1 B. C1 C. R3 D. R5(4)小明想用门电路代替 555 集成电路设计定时电路,实现原有电路功能。请在虚线框中连接给定的元器 件,将电路补充完整。【答案】(1)D(2)C(3)A 、B(4)(【解析】(本题考查555集成芯片的单稳态电路)【推荐指数】★★★根据图示电路,当Ui电压经常突然下降时,U2<1/2Vct,555集成芯片的3脚输出高电平,灯亮,此时电容C1开始充电;在C1充电过程中,U6,如果Ui马上恢复正常,U2>1/2Vct,3脚保持输出高电平;直到C1充电使U6>Vct,3脚输出低电平,灯灭,C1快速放电。(1)A选项,Ui低电平时,555芯片的3脚输出高电平,当Ui由低变高后,C1电容充电延时,可以使3脚保持输出高电平一段时间,直到充电使U6>Vct时,3脚输出低电平。A正确。B选项,在R1电阻足够小时,当Ui电压由低变高,C1快速充电使U6>Vct,3脚马上输出高电平。B正确。C选项,当Ui电压由低变高处于图示1状态时,3脚输出保持高电平,C1充电还未使U6达到Vct时Ui变回低电平使3脚依然输出高电平。当Ui电压由低变高处于图示2状态时,3脚输出保持高电平,C1充电直到使U6>Vct时,3脚输出低电平。C正确。D选项,如图示在Ui为低电平时,3脚应输出高电平,D错误。(2)若要调低电压下降的下限值,即Ui电压在更低时才能使灯亮,可以通过调低2脚的比较电位,即通过调小R2,调低Vct实现。但是6脚的比较电位也同时被调低了,意味着如果不改变充电电路中的R1和C1的前提下,定时时长将缩短。若定时的时长不变,可以通过延迟充电时间来实现,可以调大R1或C1来实现。选)10(项C正确。(3)根据上述分析,VD会保持点亮一段时间就是电容C1充电时间,所以与充电回路中的R1和C1有关。选AB。(4)用门电路代替原电路功能,即当Ui为低电平时A为1,灯亮,Ui马上恢复成高电平,此时要使A点保持一段时间的高电平输出,说明此时C为0,一段时间以后C由0变1,A变成0灯熄灭。电路中提供了电容和电阻,所以应该设计一个电容和电阻的充电回路,当A点为1时开始对电容充电,在充电过程中C为0,充电结束时C为1。)【解析】 (本题考查555、波形关系、电容充放电、电路替换设计等)【推荐指数】★★★(1)如图,A ,Ui电压突然下降又马上恢复正常, Ut由0变1,电容C1开始充电, Ut保持1,直到C1充到Vct, Ut由1变0,B ,Ui电压长时间下降才恢复正常, 电容C1充满电, 6脚为1,Ui由0变1 ,Ut出0,C ,Ui电压突然下降,电容C1开始充电,然后恢复下降恢复, 直到电容C1充到Vct ,Ut由1变0,D ,Ui电压长时间下降, Ut不可能出现0,所以错误(2)如图所示。调低电压下降的下限值, 即2脚的输入电位下降, 5脚的电位同时下降,所以R2变小; 5脚的电 位下降同时6脚电位一起下降,C1充电时间变短,而定时的时长不变, 所以R1变大(3)Ui电压突然下降又马上恢复正常,Ut由0变1,电容C1通过R1、C1开始充电,Ut保持1,指示灯 VD 会保 持点亮一段时间,直到C1充到Vct ,Ut由1变0,指示灯 VD 灭(4)原理, 由于Ui由1变0,左侧与非门出1,对电容充电, 同时右侧与非门出0,保持左侧与非门出1,直到电 容充电至0,右侧与非门出1,左侧Ui是1,左侧与非门出0,VD熄灭。所以如图连线11 展开更多...... 收起↑ 资源预览