浙江省强基联盟2026届高三上学期8月联考通用技术试卷(含答案)

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浙江省强基联盟2026届高三上学期8月联考通用技术试卷(含答案)

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浙江省强基联盟2025-2026学年高三上学期8月联考技术试题-高中通用技术
一、选择题
1.2025年4月,我国举办了全球首个人形机器人半程马拉松比赛(如图所示),拥有完全自主知识产权的“TG”国产机器人率先冲线,夺得冠军。以下从技术角度对“TG”机器人的描述中,不合理的是( )
A.纯电驱动,能够以一定速度拟人奔跑,体现了技术的目的性
B.经历了平路、弯道、上下坡等多种地形环境考验与优化,体现了技术的实践性
C.综合满足电池续航、关节耐磨、肢体协调与平衡等需求,体现了技术的综合性
D.开发了具有完全自主知识产权的大量技术,体现了技术的专利性
2.如图所示的竞速跳绳器,适用于高强度的跳绳训练。下列关于该跳绳器的设计分析中,不合理的是( )
A.高精度双轴承设计,甩绳时不打结,不易绊倒,考虑了物的因素
B.TPU塑料包裹钢丝绳,耐寒耐磨,考虑了环境的因素
C.采用自锁卡紧结构,一键按压调节跳绳长度,实现了人机关系的高效目标
D.人体工学手柄,手柄曲线与掌心贴合,减小疲劳,考虑了人的生理需求
3.如图所示是竞速跳绳器的按键结构,按压按键调节跳绳长度,松开后跳绳自锁卡紧。下列自锁卡紧结构设计最合理的是( )
A. B. C. D.
4.如图a与图b所示的两种电动夹爪机构(其它构件都相同,只有连杆1的长度及连接位置不同),电机带动丝杆转动,通过滑块、连杆传动使夹爪夹紧工件。下列对两夹爪机构的分析正确的是( )
A.夹爪夹紧工件过程中,图a滑块向下移动,图b滑块向上移动
B.夹爪夹紧工件过程中,图a连杆1受拉,图b连杆1受压
C.工件被夹紧后,图a连杆3受拉,图b连杆2受压
D.工件被夹紧后,图a丝杆受拉,图b丝杆受压
5.如图所示为奶制品加工流程图。根据该流程图,下列分析中合理的是( )
A.辅料与原奶属于并行工序
B.脱气与均质属于串行工序
C.低温杀菌与超高温灭菌两环节时序可以颠倒
D.撤掉保温实验环节不影响成品质量
6.如图所示是小明设计的红绿信号灯电路,闭合开关S,红绿灯交替发光。下列分析中不合理的是( )
A.增大C1红绿灯交替变快 B.增大Rp1红灯亮时间变长
C.C1击穿绿灯常 D.C2击穿红灯常亮
二、选择题组
为了能够将加工工件牢固夹持在操作台上,小明设计制作了如图所示的夹件,夹件固定在操作台板上,通过旋紧螺母来夹紧工件。请根据描述完成以下小题。
7.图b所示的夹件图样中存在的错误有( )
A.1处 B.2处 C.3处 D.4处
8.采用厚度为15mm、大小合适的矩形钢制作该夹件,下列说法中合理的是( )
A.腰形槽划线时,先划上下两条平行线,再用划规划两半圆
B.腰型槽加工时,划线后先钻孔再锉削
C.选择直径为10mm的麻花钻头加工螺纹孔底孔
D.加工内螺纹时,丝锥顺时针方向攻丝,双手均匀向下施压
牛奶超高温灭菌主要在管式换热器(如图a所示)中完成,利用间接加热法使135℃-150℃高温蒸汽通过热交换器间接加热牛奶制品,工作中控制蒸汽温度稳定可以有效保障食品的质量和口感。图b为换热器工作原理图,流量计实时记录原奶流量的变化,蒸汽温度控制过程为:温度传感器实时监测换热器内的蒸汽温度,PID温度控制器参照设定参数进行数据分析,发现温度异常及时调节进口阀门来维持蒸汽温度稳定。请根据描述完成以下小题。
9.下列关于管式换热器的分析中不恰当的是( )
A.换热器由U型管、管箱、蒸汽进出口等部分组成,体现了系统的整体性
B.需要对换热器定期监测与维护,确保设备稳定运行,体现了系统的动态性
C.设计时需要综合考虑蒸汽流向、管道连接、管路布置,遵循综合性原则
D.以提高换热器换热效率为系统优化目标,U形管的管路排布属于影响因素
10.关于蒸汽温度控制系统,下列分析中恰当的是( )
A.温度传感器检测成品奶温度
B.控制过程需要信息反馈
C.PID温度控制器分析的数据为控制量
D.原奶流量的变化,不属于温度控制的干扰因素
如图所示是自锁型过流保护电路,RL为负载电阻,R0为取样电阻。当流过负载的电流超过设定值时,触发断路保护。请根据要求完成以下小题。
11.电路中没有用到的元器件( )
A. B. C. D.
12.下列关于电路的描述,合理的是( )
A.RL阻值过大触发过流保护 B.调小R0,电流设定值变高
C.RL正常工作时,VD1发光 D.过流保护时,VT2截止
三、分析题
13.如图a所示是小明的书桌,小明写字时发现桌面左右摇晃且偶有前倾现象。书桌由木制桌面与金属桌架组成,桌架具体结构如图b所示,小明收集了相关的技术资料对桌架进行改进。请完成以下任务:
(1)小明发现问题的途径是______
A.观察日常生活 B.收集和分析信息 C.技术研究与技术试验
(2)导致桌面左右摇晃、前倾的原因可能是______(多选)
A.桌脚长度短 B.桌脚之间距离大
C.上、下桌腿连接处松动 D.桌腿与支撑架连接处松动
(3)针对第(2)题所说的两种情况,小明提出了以下的改进措施,其中有效的是______(多选)
A. B. C. D.
(4)小明为了检测新设计的课桌是否符合国家规定的技术要求,查阅了有关课桌技术试验的相关资料。依据《GB/T 14017-2021》:如图c所示在桌面上施加一定的水平力与垂直力,观察课桌是否会出现倾翻与变形。由此设计了如图d的试验方案,以下是对这个试验方案的一些评价,其中合理的是______
A.无法测试桌架是否会侧向摇晃 B.无法测试桌架是否会向前倾翻
C.能够测试桌架是否会侧翻 D.能够测试桌腿竖直方向结构的强度
四、综合题
14.为了完成对课桌是否符合技术要求的检测,小明准备改进桌腿的高度调节方式。如图a所示,小明已在两个桌腿上方加装了一根直径为10mm的横轴,横轴的一端连接手摇柄,转动手摇柄可改变桌腿高度。桌腿采用厚度为2mm的方钢管,如图b所示,下部桌腿已预装带有直径12mm螺纹孔的滑块,请你帮助小明设计桌腿内部的机械装置,设计要求如下:
(a)考虑美观,装置安装在桌腿内部;
(b)正反转动手摇柄,两桌腿同时稳定的升降,松开手摇柄后能锁定高度;
(c)桌腿高度60cm-103cm连续调节且具有一定的承重强度;
(d)横轴与手摇柄拆卸后可与其他传动部件进行组装。
请完成以下任务:
(1)设计该装置时,不需要考虑的是______
A.桌腿的结构 B.横轴的强度 C.横轴的直径 D.桌脚的高度
(2)请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出其中最优方案的设计草图(对称装置只需绘制一侧),简要说明方案的工作过程;
(3)在草图上标注主要尺寸。
15.如图a所示是小明设计的吸油烟机自动控制电路,其中气敏传感器MQ-2用于检测环境油烟浓度:环境油烟浓度升高时,MQ-2输出UB电压随之升高,反之则降低。闭合电源开关S,当环境油烟浓度高于设定值时,发光二极管发光报警,电机启动排烟。当环境油烟浓度低于设定值时,电机延时关闭。请完成以下任务:
(1)根据电路图,下列描述正确的是______
A.元器件中三个引脚的只有RP和VT B.C1使用的是瓷片电容器
C.继电器触点负荷22OVAC或12VDC
(2)下列关于电路的描述,合理的是______
A.油烟浓度低时只有LED1发光,油烟浓度高时LED1与LED2都发光
B.Rp滑动触点上移,油烟浓度设定值变高
C.LED2发光报警后电机没有立刻启动排烟,可能是R7阻值过大
D.VD1连焊会导致油烟浓度低于设定值时电机立即停止工作
(3)小明希望在电路中增加蜂鸣器报警功能,当环境油烟浓度高于设定值时蜂鸣器报警,低于浓度设定值时停止报警。请选择合适的电阻和三极管,在图b虚线框1中采用共发射极接法将电路补充完整;
(4)接通电源时,由于气敏传感器瞬时工作不稳定导致电路误动作,触发电机工作。为了解决这个问题,小明准备改进电路。如图c所示的改进电路功能如下:闭合开关S,电压比较器A3输出高电平,此时电机不工作,过一段时间后电路进入气敏检测状态。使用图c虚线框2中的现有元器件,合理的电路连线方案有______(多选)
A. B. C. D.
参考答案
1.C
2.A
3.B
4.C
5.B
6.A
7.D 8.B
9.C 10.B
11.C 12.B
13.(1)A
(2)CD
(3)AD
(4)B
14.(1)D
(2)装置安装在桌腿内部;没有对原有结构进行加工,在下桌腿滑块和横轴之间连接传动装置;正反转动手摇柄,能同时带动两桌腿稳定升降;桌腿高度可连续变化且撤手后能锁定高度;
(3)尺寸标注:丝杆直径12,丝杆长度不小于430,与横轴连接处直径为10,三个尺寸满足两个。
15.(1)A
(2)D
(3)
(4)AB

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