中职《汽车维护》案例1-案例18(素材)

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中职《汽车维护》案例1-案例18(素材)

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案例十四
(排气管上加了消声器)
根据消声原理的不同,摩托车消声器可以分为以下三种类型:
1.阻性消声器
这种消声器是利用消声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道传播的噪声随距离而衰减,从而达到消声目的。常用吸声材料有玻璃纤维丝、低碳钢丝网、毛毡等。这类消声器对高频噪声具有良好的消声效果,而低频消声性能较差。加之由于吸声材料易被发动机排出的高温废气所熔化,因此使用寿命短,且易被积炭、油泥等阻塞而降低或失去消声作用,故摩托车上很少采用单一的阻性消声器。
2.抗性消声器
这种消声器是借助于管道截面的突然扩张(或收缩)或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率的声波在突变处向声源方向反射回去,从而达到消声目的。它比较适用于消除低中频噪声,而对高频噪声的消声作用较差。
3.阻抗复合式消声器
这种消声器是将阻性消声器和抗性消声器的消声原理通过适当结构组合而成,兼有两者的消声特性。由于摩托车发动机噪声源产生的噪声频带较宽,为了在低、中、高的宽广濒率范围内获得较好的消声效果,故大多数摩托车都选用这种阻抗复合式消声器,象南雅NY125、本田CBX250等都采用这种阻抗复合式消声器。
二、消声器的结构型式
摩托车消声器根据外形结构可分为筒式消声器和盒式消声器两种,下面分别进行介绍。
1.筒式消声器
这种消声器一般为抗性或阻抗复合式消声器,大多用于中、大排量的摩托车上,如南方NF125、南雅NY125、湘江XJ750、嘉陵:JH70等摩托车都采用这类消声器。下面以NY125消声器为例来介绍筒式消声器的内部结构。
筒式消声器一般由排气管、连接螺套、消声筒和筒芯等几部分组成。在连接螺套里装有油浸石棉密封圈,以防止排气管和消声筒之间的接口漏气。消声筒内焊有7块隔板,将消声筒分成8个消声腔(七个膨胀室和一个共振腔)在筒芯上面有倒三角形导流槽和许多小孔,当发动机的高温废气以高速经排气管进入消声器时,由于消声筒的截面积逐渐增大,气流得以膨胀,流速降低,强大的脉动噪声得以衰减。当气流继续流经各膨胀室时,由于隔板的阻挡,气流只能从隔板上的节流空及筒芯通过,于是气流突然被压缩,分成许多细流,后又突然得以膨胀,如此多次突变,声能被大大衰减,从而起到降低排气噪声的作用。
2.盒式消声器
一般轻便摩托车尤其是座式车由于安装空间比较小,因此多采用盒式消声器。木兰50、羚羊50、LEAD90等座式车都采用这种盒式消声器。如图所示是幸福50型轻便摩托车采用的盒式消声器,它由外壳、吸声填料、消声管等组成。
三、消声器的定期维护
由于发动机在工作时,燃油并不是百分之百完全燃烧。加之燃油中还含有一定的杂质,因此当发动机排出的高温废气经过排气消声器时,就会在消声器的筒芯和隔板上产生积炭,久而久之,堆积起来的积炭就会堵塞气流的通道,使得排气阻力增大,消声性能降低,发动机无力,影响车辆正常行驶,严重时会导致排气管变蓝,发动机温度过高而损坏。因此,定期对摩托车消声器进行维修清洗是十分必要的。正常情况下,每行驶3000公里左右,应将消声筒和筒芯上的积炭清除干净,每行驶6000公里应将排气管和消声器全部拆下来,将气缸排气口及排气管、消声器内的积炭清除干净。以NY125摩托车消声器为例,其清除方法如下:(1)松开发动机排气口的两个M8螺母;(2)松开固紧螺套;(3)拧出主车架下面安装消声器的M8×16螺栓;(4)拆下消声器与安装板的M10×25螺栓;(5)将排气管、消声器取下,拧出消声器尾部的三个M6×16螺钉,取出筒芯。(6)将排气管、消声筒、筒芯分别放人汽油或煤油中浸泡5~10分钟,然后用钢刷将筒芯、排气管和消声筒中的积炭清洗干净。待汽油挥发完后,依次按原样装到车上,拧紧螺钉和螺母,即可继续使用。其它车型消声器的维护可参照本方法处理。
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案例二
(一汽捷达冷启动困难)
故障现象:
捷达Cix行驶里程为13万km。车主反映近来该车常出现冷车不易启动,每天早上需要启动多次才能着车,而在以前没有这种现象;热车时启动正常。出现该故障现象后,车主在郊县的几个修理厂进行过检修,更换了点火线圈、缸线、火花塞、发动机控制单元(电脑)、水温传感器,但故障依旧。最后客户向我服务站求救。
故障诊断分析:
因该车在其它修理厂修过未果才来我站再次维修,考虑到该车问题的特殊性,我站立即委派技术支持小组对该车进行全面检修。我们先对该车进行常规的经验分析,对油路和电路进行仔细的诊断分析。
首先,检测该车的燃油供给系统,检查其汽油压力,释放系统压力,连接汽油压力表,启动车辆,其压力为2.5kPa;拔掉汽油压力调节器上的真空管后其压力表显示油压值为3.0kPa,说明该车燃油系统工作正常。
其次,用VAG1551(故障诊断仪)对该车节流阀体进行检查,发现节流阀体开度稍大(5°),然后对节流阀体进行清洗,重新匹配,但故障依然存在。
第三,对发动机电控系统进行检测,连接VAG1551,没有故障码显示,其技术参数都正常。然后对点火线圈进行测量,其供电电压为12V,也正常。检查其电阻值、霍尔传感器、进气系统和冷却系统匀正常。
最后,我们把攻关的重点米在喷油控制电源上,经检测发现喷油器供电电压为6V,距其标准值电压12V相差甚远。经过技术小组讨论最后确定该车冷启动困难的原因就是喷油器供电电压过低所致。但是是什么原因造成其电压下降呢?还得我们进一步往下查。
我们对控制电路进行详细的检查,发现线路没有短路、断路等现象。由于该车刚更换过点火线圈、发动机控制单元等元件,所以用排除法确定故障元件是点火开关。最后,更换点火开关该车冷启动正常,故障排除。
点火开关工作不良的原因:经过分析确定是点火开关内部触点因接触不良而使电阻增大,导致冷车状态下电压下降,启动电压过低,致使该车冷车不易启动。
维修中存在的问题:该典型故障的诊断过程中存在盲目换件的问题。笔者建议在维修车辆时,首先应对车型的技术参数有充分的认识和了解,如果不确定时要参考技术参数,然后根据故障现象进行科学化诊断分析和故障排除,应杜绝或避免给客户造万额外损失,避免在维修过程中做大量无用功、浪费不必要的人力和财力。
专家点评——李东江:
对于冷车启动困难,热车启动正常的故障,我们首先应该清楚:这主要是由于混合气浓度太稀引起的。混合气稀要么是进气多了,要么是供油少了。既然热车启动正常,进气系统故障基本可以排除,因为进气多了热车也会难启动,甚至会出现发动机怠速运转抖动的故障。另外,既然热车启动正常,基本说明发动机的汽抽屉压力、点火系统没有问题。因此该故障的重点就该放在检测供油量为何少上面。引起供油量少的可能性主要有:燃油压力过低、喷油器或卡滞导致喷油少或雾化不良、喷油器工作电压低导致喷油量少、水温传感器反映的温度状态不正确、空气流量传感器反映的进气量小。因此故障的诊断应该首先检测燃油压力,然后检测喷油器的喷油量,这样依次进行。对于本案例,通过检测会发现燃油压力正常、喷油器没有或卡滞的情况下,喷油器的喷油量少,就可以判定是喷油器的驱动电压低引起的,检测喷油顺的驱动电压为何低就可以顺藤摸瓜确定点火开关的故障点。这样就没有必要绕了一大圈,更换许多元件了。
因此建议汽车修理人员在排除车辆故障时,不要盲目地更换元件,首先明确引起故障的本质是什么,然后仔细分析引起故障的可能性原因,根据分析确认进行检测诊断的项目,再进行相关的检测,这样就可以非常顺利、准确地找到故障点。
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案例六
(车身的一般分类 )
一、 非承载式车身
非承载式车身的汽车有一刚性车架,又称底盘大梁架。在非承载式车身中发动机、传动系统的一部分、车身等总成部件都是用悬架装置固定在车架上,车架通过前后悬架装置与车轮联接。非承载式车身比较笨重,质量大,高度高,一般用在货车、客车和越野车上,也有部分高级轿车使用,因为它具有较好的平稳性和安全性。
二、 承载式车身
承载式车身的汽车没有刚性车架,只是加强了车头、侧围、车尾、底板等部位, 发动机、前后 悬架、 传动系统的一部分等总成部件装配在车身上设计要求的位置,车身负载通过悬架装置传给车轮。承载式车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷力的作用。承载式车身不论在安全性还是在稳定性方面都有很大的提高,它具有质量小、高度低、装配容易等优点,大部分轿车采用这种车身结构。
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案例十三
(别克新世纪变速箱故障导致费油)
故障现象:
一辆上海别克新世纪,其发动机排量为3.0L,行驶里程为15万km。最近一段时间油耗比以前大很多,高速时发动机转速也比以前高。在一家兄弟单位做了发动机基本维护,清洗喷油嘴、更换火花塞、高压线等,无明显效果。又判断为变扭器无锁止,更换一只变速扭器与锁止电磁阀,故障依然没有排除。无奈之下,将该车开到我公司,请我们修理。
故障诊断与排除:
接车后,在安全路段模拟各种工况试车,该车发动机良好,加速有力,排气顺畅。但存在以下现象:发动机转速2500r/min时,车速100km/h;3000r/min时,车速120km/h;行驶中一丢油门,发动机转速马上回到怠速状态,只有700~800r/min。100km/h时,有时能听到异响,但将排档杆从“D”往下拉到“3”的位置时,声音消失。通过ADC2000控制电脑手动控制TCC ON时,声音也会消失。通过ADC2000控制TCC接合与分离时,人能感觉到发动机转速变化与震动。从起步到高速行驶,能感觉到3次换档,即3次发动机转速指针轻微下跌,但第三次感觉不很明显。100km/h以上时,将排档杆从“D”拉到“3”位置时,发动机转速无明显变化。失速试验和时滞试验无异常,油液品质与油压检测也无异常。用ADC2000提取故障码,有P0741-TCC一直处于OFF位置;P0742-TCC一直处于ON位置;P0751-1、2档换档电磁阀不良;P0756-2、3档换档电磁阀不良;P1810-TFP位置开关总成线路故障;P1860-TCC脉冲宽度调节电磁阀不良等。全闻将其清除后试车,故障依旧,再提取故障码,仍有P1810。
根据自己试车感觉和以上故障现象分析,这车的毛病既低是变扭器无锁止,双像变速箱无4档。询问车主得知,上次检修变速箱更换变扭器时,发现变速箱内部摩擦片制动带没有任何烧毁,有的上面所印刷的标记依然清晰可辨,并且油也很干净,检查不出啥毛病,根据故障现象分析认为,变扭器有毛病,所以更换了变扭器和其控制电磁阀,却仍然没有解决故障问题。
正在苦思冥想、百思不得其解之时,厂里正好来了一部同一型号的别克新世纪。将这辆只开了几万km的车开出去路试,发现该车在1500r/min多的时候,车速能达到100km/h;2500r/min时车速在140km/h;3000r/min时车则快要到160km/h;100km/h以上时,将排档杆从“D”拉到“3”时,发动机转速一下子上去很多,有很明显强制降档的感觉,高速行驶中丢油门,发动机转速没有回到怠速。
通过测试性能正常的车辆,再与这辆有故障的车对比一一分析,初步可以判定,这辆车肯定没有四档。由于外围部件检测均良好,于是再次将变速箱从车上拆下来解体检修。
解体后发现变速箱油液鲜线无异味,进油滤网也十分干净,没有吸附物,油底壳内无异常杂质,各摩擦片制动带无烧蚀现象。
该车使用4T-65E型自动变速箱,各档位执行元件工作情况如表1所示。
根据四档时动力传递路线和执行元件的工作情况来分析,发现四档离合器只有在四档时才参与工作,它出现故障的嫌疑最大。如果别的元件有毛病,将不单单是没有四档了。
四档离合器位于侧阀体内部,在整个内部执行元件的最外边,只有2个摩擦片。用压缩空气吹相应的油道眼,发现四档离合器片的驱动活塞能正常顶出,且无漏气。拆下4档离合器驱动活塞,检查唇型密封圈,完好无损坏,弹性良好。其输入油道及其轴上的密封环也没有发现任何毛病。难道是阀体内部有毛病?有这个可能吗?
我苦苦琢磨,不知从何入手。坐在工作台前,盯着变速箱内的一大堆零件。突然眼前一亮。我发现手电筒一样的4档输入轴前端有一段花键齿被魔掉了,像在车床上面车的一样,十分光滑、整齐,没有磨掉的花键齿十分细密。相比之下很难看出是坏掉的,以为它本身就是如此的!再把与4档输入轴连接的输入太阳轮取出来一看,它内部的花键齿也被磨平了。踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫!通过发现这个故障点,再回过头去分析前面的故障现象,一切都变得很好理解了。
更换了4档输入轴和输入太阳轮,装复后试车,变速箱的各项功能都恢复正常,花了很少钱解决了这个问题,车主十分满意。
事后,回想这辆车的整个维修过程,别人第一次修的时候,之所以没有发现花键齿坏掉,第一是因为这种情况很少发生;第二坏掉的花键齿看了也像没有坏掉的一样,就像车床车的一样。当然最主要的还是不够细心。
专家点评——张华:
此车故障原因有一定的特殊性,作者故障诊断思路尚可。此车故障诊断过程中,如果对数据流判读分析进一步深入,可更加有利于故障诊断,此车试车中,通过发动机转速和车速对比分析判定无高速档。文章中“100km/h时,有时能听到异响”,此该从数据流上应判读到换4档状态,通过手动控制变所器锁止禽合器TCC ON-OFF转换,判断变扭器锁止离合器起作用,从而进一步判定无高速4档。在判定无高速4档后,究竟是何种部件损坏,结合各执行元件工作情况及升4档时异响,可归结为4档动力传递部件方面原因。在思路清晰的前提下,如果再动用维修手册对照分析,会更有助于故障原因的查找。作者在偶然间发现4档输入轴前端花键磨损,实属不易。
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案例十七
(转向柱与转向管柱的检查)
(1)检查转向柱与转向管柱的变形与损坏情况
不允许补焊或矫正,若变形或损坏严重必须更换。检查转向柱轴承的磨损与烧蚀情况,严重时应更换。
(2)转向传动轴万向节的检查
用手检查万向节在十字轴1的两个方向的径向间隙,若发现有间隙时,应更换万向节的轴承3。拆卸万向节时,先将轴承3拆下,再拆下十字轴1(拆前做好万向节2与传动轴4的对正标记)。装配时,应先将万向节2与传动轴4的对正标记对准,先装上十字轴1,然后用台钳压人轴承3。
(3)转向柱支承环的检查
捷达轿车转向柱支承环的检查。检查转向柱上支承环的磨损与损坏情况,严重的应更换。
(4)安全柱销及橡胶支承套的检查
桑塔纳轿车安全柱销及橡胶支承套的检查。检查转向柱上的安全销是否损坏,橡胶衬套及聚乙稀套管是否损坏。检查橡胶支承环是否老化、损坏。检查弹簧是否损坏或弹力减弱。
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案例十八
(赛纳发动机无法启动)
故障现象:
一辆2002款自动档赛纳2.0,发动机型号为MM6LP。该车在行驶途中突然熄火,无法启动。
故障诊断与排除:
用东风雪铁龙PROXIA专用诊断仪检测发动机电喷电脑无法进行对话。检测BSI智能服务器电脑,读取故障为:“P-与发动机电控单元的通讯故障(本地)”;“P-车辆纵向加速 度信息故障(隔开的)”;“P-发动机水温信息故障(本地)”;“P-车速信息故障(隔开的)”。
检测自动变速箱电脑,读取故障为:“P-节气门电位器信号故障(隔开的)”;“P-自动变速箱与发动机计算机对话故障(隔开的)”。
注:上述“本地”指对于本电脑来讲是直接接收到的故障信息,“隔开的”指该故障信息是别的电脑发布到CAN系统中的。上述“F”代表临时性故障,“P”代表永久性故障。
对发动机点火和喷油进行检查,发现喷油嘴无工作信号,但在进气口不断喷入清洗剂,发动机可启动正常工作,战火正常。
根据上述检查结果分析,由于赛纳车采用多路传输系统,发动机电喷电脑和BSI及自动变速箱电脑三者构成CAN系统,互相之间进行信息共享,该系统结构如图1所示。
如果CAN系统的连接任何一处有短路或断路或其中一个电脑损坏,都会出现电脑对话故障,而本例中BSI和自动变速箱电脑均出现对话故障,说明CAN系统有问题。
断开蓄电池,拆下三个电脑,用万用表检测互相之间的CAN线连接,线路没有断路和短路问题。又逐个查看三个电脑,发现电喷电脑几个针脚明显有腐蚀现象,结合前面PROXIA诊断仪无法进入电喷电脑分析,应为电喷电脑故障。更换发动机电喷电脑,故障排除。
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案例十二
(上海别克GL洗车后仪表不这 )
故障现象:
一辆上海别克GL,车主反映,此车在洗车汽用高压水枪冲后,出现仪表盘全部不显示故障。
故障诊断与排除:
故障非常奇特,打开钥匙处于“ON”档,仪表全不亮,只是音响液晶屏有显示。奇怪的是启动马达能正常工作,并能启动发动机。用Tech2检查发现有故障码B0608,表示供能模式故障。
查找维修手册,知道别克轿车的启动是受PCM动力控制模块控制的。点火钥匙在“ON”位置时,经由点火主保险丝40A的供电线、点火锁的档位、保险丝盒中PCM、BCM、U/H继电器的D9-D10保险丝,再经过机罩下附件导线接线盒中的发动机启动继电器控制端,然后到PCM,由PCM控制此控制电路的仪表之所以全不亮,应该也是由此导致的。当发动机正常启动时,PCM和BCM要使全车用电附件在短时间内全部停止供电,以满足启动时的用电要求。平时我们在启动瞬间全车仪表灯都要熄灭,当发动机启动后钥匙处于“ON”位置时,请求启动信号被断开,PCM收不到请求启动信号,它就要与BCM恢复正常用电设备的供电,全车仪表就会点亮。此故障就是信号线路始终给PCM一个请求启动信号,所以造成PCM和BCM一直认为现在是启动阶段,故仪表灯都不亮。更换发动机罩下的保险丝盒,一切恢复正常。
这辆车修完后使我对别克车启动控制有了一个深刻的认识。要用联系的思维想问题,老经验使我走了弯路。现代轿车控制理念更新很快,要综合各种因素修车。各部件既独立又有关联,往往故障现象相同,而故障原因却大相径庭,需要有更多的诊断方法、技巧和思路。
专家点评——吴飞:
1、这种故障在普通轿车上一般是点火开关或线路接错的原因造成的。
2、启动发动机时断开一些如灯光、音响等无关电路的供电,以满足启动机大电流要求,普通轿车是通过点火开关来断电的,现代轿车是通过断路继电器或电子控制单元来控制的,别克轿车就是由电子控制单元来控制的。
3、本文作者能够通过电路图来正确分析故障的原因,说明他具有较强的电路分析能力。
4、本文作者在检测点火开关时,“把点火锁芯拆下来,但用万用表测量‘ON’位置时并没有错位导通现象”,其实只要拔下点火开关的连线插头,根据电路图标注的线束颜色进行检测即可,拆下现代轿车的点火锁芯并不是一件轻松的事儿。
5、近年来一些汽车(如雷诺)设计为无水洗车,国内汽车制造公司引进类似车型进行生产时,不知是否考虑至这方面的改进,因为目前国内主要还是采用高压水洗车方式,这些汽车经过高压水冲洗后,很容易造成电路上的故障。
6、有的车主特别爱车,经常将车内、外洗得干干净净的,连发动机室内也常用高压水来冲洗,这也是给汽车线路留下故障隐患的不当做法,有的轿车采用所谓的环保线(如奔驰),这样做还会加速线束老化,容易引发故障。
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案例十一
(赛欧启动困难)
故障现象:
发动机启动困难,启动后怠速不稳,加速无力且易熄火。
故障诊断与排除:
首先用别克专用检测仪TECH-II检测发动机控制模块ECM没有存储故障码。根据检测仪的数据功能观察发动机的相关数据如下:
进气压70~80kPa;喷油脉宽6~7ms;发动机实际转速870r/min;发动机设定转速900r/min;发动机负荷40~50%;点火正时4~7°;长期燃油调整-7%;短期燃油调整-25~17%变化;怠速电机步数70~80步;燃油压力检测为2.80bar(1bar=100kPa)。
由以上数据可知,MAP数据值过高,其反馈信号给ECM,从而造成发动机怠速负荷过大,相应的喷脉宽、燃油长期调整、短期调整、怠速电机步数等数据的不正常。造成进气歧管内压力较高的原因可能有进气系统存在着泄漏、排气系统有堵塞、发动机气门正时存在着偏差(两者均可能造成废气回流)等等。
首先为了确认MAP存在着故障,用替换法更换MAP着车后,发现进气压力未曾改变。于是检查刹车真空助力泵及其他真空软管均未发现泄漏。拆卸排气管着车(着车时旁边一人拿灭火器以防意外),故障依然。于是检查气门正时,拆卸发动机皮带轮后发现曲轴正时齿轮的定位销损坏,从而造成了发动机皮带轮的内沿凹槽磨损出现了皮带轮的错位(皮带轮上的58齿与曲轴位置传感器的相对位置)。更换曲轴皮带轮及曲轴正时齿轮后,故障排除。
赛欧发动机皮带轮内沿有一凹槽,该凹槽与曲轴正时轮上的定位销确定了发动机第一缸的上止点、曲轴位置传感器和发动机皮逞带轮齿形之间的相对位置。因为ECM领先曲轴位置传感器感应皮带轮上58+2齿的波形信号来确认发动机的第一缸上止点,并且据此控制喷油及点火正时。当定位销损坏后,虽然有曲轴螺栓固定,但发动机皮带轮与正时齿轮集团一定的角度,这样便造成由曲轴位置传感器识别的发动机第一缸上止点与实际的发动机第一缸上止点有偏差。最终导致发动机的活塞在未达到上止点时,ECM便指令喷油和点火,于是产生的废气回流至进气歧管内,使进气的压力升高(此故障现象类似于正时跳齿)。
专家点评——吴飞:
1、是发动机常见的一种故障现象,但正时齿轮的定位销损坏少见一些,更常见的故障部位是正如作者所说的正时皮带跳齿、进气系统泄漏等。另外喷油器不良、火花塞不良、燃油压力低等也是常见的故障部位。
2、判断MAP是否正常可以用手动真空泵对其抽真空,然后测量其输出电压是否正常;也可以用真空表测量进气歧管真空度,与数据流显示是否一致来判断。除非配件充足或有同型号的汽车,否则换件应作为最后的判断方法。
3、如果是排气系统(三元催化器)堵塞的原因,那么排气系统(三元催化器)肯定堵塞很严重,只要启动10min左右,排气系统(三元催化器)前后就应该有很大的温差,甚至看到排气管前段被烧红,不需要拆排气管来判断。
4、本文作者有一定的理论分析能力和操作技能,也具备了一定的故障分析能力,应该在故障排除的顺序和方法上做更深一步的研究。
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案例十
(桑塔纳2000Gsi中控锁、电动摇窗机故障检修)
故障现象:
一辆2001年11月出厂的上海桑塔纳2000Gsi轿车,中控门锁和电动摇窗机均不能正常工作。
故障诊断与排除:
根据故障现象,首先检查中央继电器盒上的S12保险丝(中控锁/摇窗机控制器和ABS控制器,15A)和S127保险丝(中控锁/摇窗机控制器,30A),无熔断现象。接着拔掉位于中央通道面板上的电动摇窗机按键开关的线束插头,然后用万用表电压档对摇窗机的供电善进行测量,结果发现线束手头上的4号端子与车身接地之间有12V电压,但与其它端子却无电压。由此判断,电动摇窗机系统对地断路。于是另外跨接一根接地线给按键开关线束插头的3号或5号端子,将其插头插回,然后按动按键盘开关,相应的在玻璃即能正常升降。可以判断,问题可能出在电动窗控制器或其线路上。
该车的中控门锁和电动摇窗机系统由位于杂物箱上方的中控锁、电动摇窗机控制器进行控制。控制器通过接收左前门和右前门的中控锁开关的触发信号,控制4个车门中控锁马达的正转与反转,再由机械连动机构来完成各车门的上锁和打开,同时根据点火开关的电压信号控制电动窗系统的接地。由于二者同时不工作,因此决定对控制器的供电与控制器做进一步检查。
在杂物箱上方找到中控锁、电动摇窗机控制器,关闭点火开关,拔下25针的控制器线束插头,仔细检查,无氧化及虚接现象。由于当时手中没有相应的控制器线路图(图1是后来才收集到的),因此只能靠平时的检修经验对其逐步进行检测。首先检测控制器的电源。因为中控锁通常是在发动机熄火后才开始工作,而电动摇窗机则是在发动机运行(即点火开关ON)就是开始工作的,所以在该控制器上必须有两个电源:一个为蓄电池常供电源;一个为点火开关ON后的工作电源。于是在点火开关关闭的情况下,用万用表电压档,将一表笔接地,另一表笔逐一地对控制器线束插头的各端子进行测量,结果测得有两个端子(红色导线)与接地有12.6V的电压。然后打开点火开关,再次将线束插头的各端子与接地进行测量,结果测得另一个端子(黑色导线)与接地间有12.3V的电压,而关闭点火开关后,此电压又变为0。
由前面所做的分析判断,控制器的供电正常。紧接着又检查控制器的接地,结果测得控制器线束插头上有3根(棕色导线)接地良好的搭铁线。为了确定电动摇窗机的控制线路是否有断路现象,将电动摇窗机按键开关线束插头上的接地导线与控制器线束插头上的端子进行测量(用万用表电阻档),确定出相应的控制线后,用一导线分别从控制器线束插头上的控制端子与接地进行跨接,然后用按键开关对玻璃进行升降操作,相应的车门玻璃即能正常升降。看来是控制器未工作,而控制器的供电及接地均正常。为何会不工作呢?难道是控制器损坏了?
带着疑问结合一系列检测结果,拆下中控锁、电动摇窗机控制器并将其外壳打开,仔细对其内部的线路进行观察,并未发现有烧毁迹象。由于缺乏相应的无线电知识,不能就其好坏做出检测,因此,只好更换控制器总成。谁知更换新件后,故障并未排除。
难道我们的分析及检测有误,以致没有找到真正的故障所在?重新调整检测思路,对供电及线路进行复查。为了确定线路是否有虚接现象,在关闭点火开关的情况下,试着将控制器线束来回拉动,就在拉动线束的同时,只听见仪表盘后部出现“啪啪”的异响。见此情形,急忙拆下蓄电池负极的接,将仪表盘拆下,发现仪表盘后部的线束中有根导线被磨破,其中一根红色的导线已经断裂,而且与旁边的车身几乎贴在一起。经过测量此线下是通过S127保险丝供给控制器的常火电源线。而此前的异响正是由于此处“搭铁”所致。
于是将断裂和磨破的导线进行连接,包扎好并与车身坚固,同时更换因搭铁而熔断的S127保险丝,装复后试车,中控锁和电动摇窗机部能正常工作,故障排除。
在这起故障检修中,出现了一点让人紧张的意外情况,即在拉动线束时,因线束被磨破而与车身之间出现“搭铁”现象。但庆幸的是出现的“搭铁”只是将保险丝烧断,却为我们快速排除故障起到了“点晴”的作用。由于仪表盘松动,与紧贴在一起的中控锁/摇窗机控制器线束出现摩擦,随着时间的积累,以致导线逐步地被磨断,从而出现虚接的现象,因此电流也就无法通过,控制器不能正常工作。同时由于万用表测量度比较精确,在检测过程中测出了该处虚接的电压,所以使我们走了弯路。假如我们在检查过程中稍微地活动一下线束,再进行几次测量,或者用一个小的用电器接在该导线上,同样可以尽快地找出故障真正所在。不过,多走了一点弯路,多积累了一点实际检修的经验,起码它让我们知道了“有电压而无电流”之说。
专家点评——李东江:
本案例作者在自己的总结中,其实已经说明了其故障诊断排除过程中存在的问题。这里我们要探讨的是电路检测的方法问题。
故障检测时一定要考虑车辆的运行工况,即进行电路检测时应该晃动、拉动相关线束,避免检测时有电(信号)检测完无电(信号)的情况出现。从而避免走一些弯路。
总之电路是具有非常强的规律性的,我们在进行电路检测时不能盲打盲撞,而应该按照电路规律进行有条不紊的检测。
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案例十六
(如何看汽车的火花塞烧的好不好)
通常火花塞使用寿命为15000km,长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时,火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500~600℃。如果温度过低,绝缘体容易积炭,可能引起漏电而产生缺火现象;如果温度过高,易引起早燃和爆震。
火花塞在使用中常见的故障现象如下:
(一)、火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。更换时应检查烧蚀的症象以及颜色的变化,以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。
(二)、火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物,严重时会造成发动机不能工作,如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能,必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物,表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞,则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物,表明
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
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案例十五
(爱丽舍怠速发抖、油耗过高)
故障现象:
2002年出厂的爱丽舍装备8V TU5JP/K发动机。该车发动机怠速时抖动明显,且油耗过高。
故障诊断与排除:
首先用PROXIA检查电喷系统,读取故障为:“P-混合比适应(附加),检测类型:超过下限,环境:转速800r/min,水温73℃。”参数测量(怠速时):发动机转速800r/min,空气温度52℃,水温96℃;蓄电池电压:12.5~13.1V变化,节气门开度:11.3°;喷油时间3.0ms,进气压力499mbar;氧传感器0.1V不变。
从上面读取的故障中检测类型“超过下限”分析应为混合气过浓,但从氧传感器0.1V不变,喷油时间和进气压力远高于正常等情况来看,进气系统似乎有漏气现象,造成混合气过稀,电喷电脑自适应加浓。仔细检查几个可能的漏气点:节气门体与进气歧管结合处、喷油嘴与进气歧管结合处、进气压力传感器与进气歧管连接真空管路。此时,又重新读了一下怠速时的参数,发现蓄电池电压似乎不正常,经常变化,且电压偏低。于是检查了正负极电缆上的电压,与蓄电池正负极电压没有大的偏差,均为13.1V,检测发电机B+输出端电压也为13.1V,发动机转速上升到2000r/min时,充电电压上升到13.8V,发动机转速再上升,电压维持不变。可以肯定正负极电缆没有问题,但充电电压正常应有14V以上,需检查蓄电池和发电机。询问车主得知蓄电池使用时间已经较长,于是更换一个新蓄电池,发现充电电压为14.2V,PROXIA上蓄电池电压变为13.7V,喷油时间2.4ms,进气压力370mbar,发动机恢复正常。更换蓄电池,试车一星期,故障未出现。
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案例一
(一汽捷达怠速不稳)
  故障现象:
一辆1999款捷达轿车,配置ATK发动机,行驶里程超过20万km。该车怠速耸车,转速忽高忽低,遇红灯时常会熄火。更奇怪的是开空调不提速,怠速转速也不爱影响(按理说,如果开空调不提速,应该出现怠速转速降低甚至熄火的现象)。
故障分析与诊断:
接车后,用修车王SY380电脑诊断仪调出故障码,显示“系统正常”,没有故障码。看来只能用常规方法检查。测试燃油油压为280kPa,拔掉油压调节器真空管,油压上升到310kPa,正常。用万用表测量点火高压线电阻,有两个缸竟达到6kΩ,走出正常值2kΩ。然后将高压线全部换新,因发现点火线圈外壳有裂痕也将其换掉。该车好长时间没有保养过,根据车主要求,干脆连火花塞及氧传感器全都换新的。接下来打开点火开关ON,启动发动机,奇怪的是连打多次马达,车竟然不能启动。因理不出头绪,工作一度中断,检修陷入迷惘中。
经过冷静地分析,点火线圈有高压火,喷油器工作正常喷油。这种情况不能启动可能有两种原因:一是混合气过稀,二是混合气偏浓。检查进气管路没有破损,拔掉四个缸喷油器的电源控制插头,打马达,车启动了,但是3s后烧完进气道内剩余燃油又一次熄火。又插上喷油器电源手头,车启动了,但怠速时还是耸车,忽高忽低要熄火的样子。这时想到可能是混合气偏浓,导致开空调时不提速、怠速也不下降。
捷达车空调工作的原理是:打开空调开关,通过空调继电器线路分为两路,一路到高低压组合开关及其它元件,另一路至发动机控制单元ECU的10脚,作为空调请求信号,控制单元ECU接到空调请求信号后控制ECU8脚到J147空调切断继电器。J147空调全负荷切断继电器有双向作用:一是控制空调处于全负荷时切断空调机;二是空调机开始工作时,控制发动机怠速提升。 拆开后发现它不是一个普通的线圈继电器,而是一个电子线路,因此能起双向作用。而捷达轿车的怠速机构没有设旁通道,怠速的大小由ECU控制器根据发动机工况、负荷和所需功能控制,控制节气门电机转动步数而达到节气门开度的大小,得到怠速转速。
弄清原理后再用修车王SY380诊断仪调出数据流分析观察,当空调开关打开ON时,发动机负荷进气流量由2.5g/s上升3.5g/s。喷油脉宽由2ms上升到3.2ms。证明:ECU控制已接到空调请求信号而增加进气流量、喷油脉宽,但执行机构不动作,证明ECU控制器本身存在故障。
为了证实上述推断,拔下节气门传感器手头,按该车所提供资料检查数据。打开点火ON;用万用表检查,4-7脚间应不低于4.5V电压,实测4.8V。3-4脚间不低于9V电压,实测6V电压,不正常。关闭点火OFF:3-7脚节气门全开时无穷大,关闭时不能到1.5Ω,实测1Ω正常;怠速电机3~200Ω,实测80Ω。检测结束,换上一块新的ECU控制器。经过试车怠速平稳,冷车及开空调都能提速,故障彻底排除。 专家点评——阚有波
在进行故障分析时,作者走入了一个误区:没有故障代码,然后就按常规去检查。而检查的结果又不能完全证明元器件的损坏,比如提到的:火花塞、氧气传感器,所有这些内容的更换在返回头看来是没有必要的,实际上我们修车不应该以客户的要求为标准,修理人员在车主面前要记住一句话:我是专家,不要受到客户的干扰。
该车的故障最初显示:怠速耸车,转速忽高忽低,遇红灯会熄火,开空调不提速,但是怠速转速也不受影响(实际上这一现象的描述与前面有矛盾,因为怠速已经耸车,转速已经忽高忽低,这也是影响之一,只不过没有灭车)。
这类怠速的故障是我们日常最常见的故障,我们在分析的时候可以依照下面思路:转速忽高忽低(但是运转平衡,不缺缸)→判定是否缺缸(找出工作不好的汽缸)→如果各个抽屉 工作没有问题,那么怠速不稳定的原因是:进油多或者进气多→检测尾气→如果尾气比正常高,则多为进油多;如果尾气正常,则多为进气多,这是因为电脑发现多进入的空气之后,会根据实际情况多喷入汽油。→如果尾气偏稀,则多为漏气,可能漏入的空气没有经过传感器检测。
上面的安全当中,后面的分析比较但是在“ECU控制已接到空调请求信号而增加进气流量、喷油脉宽,但执行机构不动作,证明ECU控制器本身存在故障。”这句话中,推理有些武断,实际上这车可能同时存在两种故障:节气门体故障和电脑故障,通过笔者后面的检查分析,轻而易举地找到了是电脑故障的真正原因。
实际结果是:此车由于电脑的故障,导致“节气门体不能受到控制”,于是出现原始的故障现象。
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案例七
(动力转向油泵的检查)
动力转向泵所有金属元件的清洗只能使用酒精。流量控制阀的检查,)检查流量控制阀,保证其能在泵壳、泵体孔滑动自如,若卡住,检查控制阀的泵壳、泵体孔是否存在杂质、刮痕和毛刺。毛刺可用细砂布去掉,若阀或泵壳、泵体有损坏而不能修复,则对损坏件进行更换。
流量控制阀只能作为一总成来维修,不能对它解体。从阀的进入口1加液压时,应能顺利进入。当堵住一个阀孔2,从阀孔3朝阀内反方向加压时(400-490kPa),空气不应从阀孔1流出。
检查前压力板和后压力板表面是否与泵环接触良好。安装时要保证其与泵环(定子)平行,检查所有零件是否有裂纹和擦伤,更换损坏的零件。前压力板、后压力板及泵环(定子)上抛光度高的表面总是存在正常的摩擦痕迹,不要把这些看成是擦伤。
检查泵轴轴套、轴承,若损坏则更换。为将轴承4从泵轴5上压出,再压入新轴承。
检查所有转子叶片在转子槽中是否运动自如,叶片6与转子7的槽侧隙,使用间隙为0.028mm,超过时,应更换叶片6。
检查泵轴花键是否磨损,泵轴是否有裂纹和其他损坏,更换所有过度磨损和损坏的零件,更换一新泵轴卡环。
检查泵壳是否有磨损、裂纹、铸造砂眼和损坏,有所列任一情况,则更换泵壳。
  检查压力软管和控制阀塞子,若损坏则更换。
检查端盖卡环,若损坏,则更换。若卡环发生扭曲或变形,不能再用。
若不能肯定卡环好坏,则予以更换。
检查转子与定子的径向间隙,用塞尺8检查转子7与定子9的径向间隙。使用极限为0.06mm,超过时应优先更换定子9(与转子有相同的标记的)。
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案例五
(奥迪A6水温高)
故障现象:
一辆2000年8月出厂的帕萨特B4轿车,装备AEP直列4缸电喷发动机、排量1.8L,行驶1.4万km。车主反映早晨启动时,发动机启动困难,需多次启动才能成功。白天热车时情况好一些,不过停车较长(3~4h)时间后也难以启动。此现象己有半月有余。
故障诊断与排除:
根据车主反映的情况来看,原因可能有以下两点: 1、冷启动混合气没有加浓,也就是说没有增加喷油量。冷启动混合气加浓是通过控制喷油器加宽喷油脉冲来实现。
电脑是否加浓喷油量,主要通过冷却液温度传感器和进气温度传感器及启动信号来反映。检查发现有启动信号,因此可能是冷却液温度传感器或进气温度传感器或相应线路断路、短路或传感器阻值改变。
2、燃油供给系统有故障。发动机停止工作后,为了让下次启动顺利着车,燃油供给系统必须保证足够的油量和油压。因此在供油管路中,设有蓄压器或单向阀,以保证发动机正常的启动的油量和油压。如果油量太少或油压太低,发动机就会出现启动困难的现象。
该车只要一启动,工作都很正常,喷油嘴也不会有堵塞、漏油或针阀卡死的情况,从而怀疑供油系统没有保压,燃油管路有很小的泄漏部位或单向阀泄压。(该车的单向阀与汽油泵的泵芯为一体式制造。)
首先用金德K60手提式解码器对发动机进行检测,无故障码。接着进行数据块测试,着重查看水温和进气温度显示,分别显示在100℃和36℃时正常,进而证明相关线路也正常。
关闭点火开关,在进油管上接上燃油压力表,夹住回油管启动发动机,运转一段时间后将发动机熄火,然后观察燃油压力表,发现指针下降很慢,一段时间后,指针几乎归零,说明燃油供给系统不能保持压力。对燃油管路进行仔细检查,没有发现任何部位有泄漏现象。管路排除后,更换一个新的汽油泵。启动发动机停火一段时间后,发现汽油压力表指针下降,仍然不易启动。至此不禁陷入了迷惑。
经过再三考虑,觉得问题还是在燃油泵上。尽管汽油泵是新换的,但仍然可能存在问题。于是想到从同类型轿车上拆下来一个正常工作的油泵仔细检查时,突然想到从汽油泵出口到油箱出油管接头之间的一段透明胶管有可能泄漏。拆下汽油泵出口和油箱出油管接头之间的橡胶管后,堵住该管一端,从另一端用嘴吹气,发现果然有泄漏!故障终于明了,这段长约15cm的透明橡胶管,在油箱内长时间浸泡,已经老化呈黄褐色,用肉眼观察很难发现有小的裂纹。
由于这段油管泄漏,发动机停车一段时间后,进油管内的剩余汽油几乎全从泄漏之处返回油箱进油管内,自然不能保证足够的供油压力。要经过多次启动,汽油泵不断泵油,直到进油管内压力逐渐增大到正常供油压力之后,发动机才能启动。更换一根油管后,装复试车,冷车、热车都启动良好,故障终于排除。
本人认为,作为一名维修人员,在故障诊断中,一定要周密地分析产生故障的原因,全面考虑相关系统可能产生故障的部位,避免走弯路,避免给用户带来损失和麻烦。只有将系统的专业理论和丰富的经验结合起来去诊断故障,维修水平才能得到提高。
专家点评(王凯明):
分析思路基本正确,但应注意,残余压力主要是解决热车启动问题,因在发动机较高温度时关闭发动机,此时,发动机冷却系统不再工作,发动机实际温度要回升,若燃油管中的油压过低,可能产生气阻,导致热启动不良,对冷车起动影响不大。该车可先接好油压表,观察打开点火开关和启动中的燃油压力变化,即可发现燃油系统压力建立过慢的问题。
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案例九
(桑塔纳启动机故障一例)
故障现象:
一辆行驶了18万km的桑塔纳轿车,启动时启动机空转,并伴随“咔咔”的响声,而发动机不转。呼声似乎是驱动齿轮空转时磨碰飞轮环发出的。若反复转动点火开关,偶尔听不到“咔咔”声,则此次启动必定成功。 故障诊断与排除:
据故障现象推测,启动机元器件如单向离合器打滑、碳刷磨短、铜套磨损、驱动齿轮断以及飞轮步环断齿等故障,均可能使启动机处于时好时坏的工作状态。要想查清启动机故障,需将其拆下解体逐个排查。
启动机被解体后,先后检查单向离合器、碳刷、铜套、驱动齿轮以及飞轮齿环。除了铜套被磨得铮亮外,其它均正常。用卡尺测量了铜套,发现原本是圆柱开的铜套,如今已磨成了圆锥形,大头锥径Φ14.06mm;小头锥径Φ13.58mm;铜套内孔也被磨成了圆锥形,大头锥径Φ12.58mm,小头锥径Φ11.86mm。但铜套内孔锥形和铜套外圆锥开大小头颠倒,即铜套内孔锥开上小下大,而铜套外圆上大下小。因此,铜套外圆小头磨损最严重,壁厚仅剩05mm,大头壁厚1.1mm。更换新铜套后,试车一次成功。
在驱动督办与飞轮齿环刚刚接触的瞬间,驱动齿轮受到吸引线圈的作用,一直试图进入飞轮齿环与之啮合。由于铜套被磨成圆锥形,导致中枢轴在转动时轴心线轨迹呈枣核状,驱动齿轮验证以与飞轮齿环啮合,因此,启动时伴随“咔咔”响声。
不验证想象,驱动齿轮安装在中枢轴上,其轴心线轨迹在电枢轴转动时也呈枣核状。这必然导致飞轮齿环端面与驱动齿轮端面间不平行,二端面间有夹角。随着启动电流增大,中枢轴轴心线的枣核状轨迹变胖,此夹角也必然增大。
物极必反,据作用与反作用定理,驱动齿轮施加于飞轮齿环的力越大,其反作用力也越大。这就意味着某一次启动,油于反作用力的存在,使驱动齿轮端面与飞轮齿环端面夹角消失,驱动齿轮趁机进入飞轮齿环与之啮合,从而启动成功。
专家点评——李东江:
该案例中,故障现象比较明显,非常容易判定是由于启动机故障引起的。作者将启动机解体后进行了详细的测量,从而准确地确定故障部位是铜套磨损。作者对铜套磨损后引发车辆故障的分析也非常到位。
但是作者仅仅对铜套磨损后引发故障出现进行了仔细分析,这里我们不仅要问,铜套又为何会磨损成这个样子呢?什么原因导致铜套磨损应该是故障的根本所在。我们知道铜套磨损是个日积月累的过程,正常情况下,这种磨损是不太会出现文中描述的状态的,这种磨损状态的出现很可能是由于启动机安装基础轻微变形,导致启动机的轴心和曲轴的轴心不平行,从而造成在每次发动机启动的过程中启动机受到径向作用力的作用,日积月累造成铜套被磨损成圆锥形。因此对于该故障的排除,虽然故障已经消失,但我认为在更换铜套后应该检查启动机的轴心和曲轴的轴心是否平行,从而消除故障隐患。如果检测结果显示启动机的轴心和曲轴的轴心是平行的,这种特殊的磨损形式多数是由于车主操作习惯不好导致的,应该提醒车主注意操作方法。
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案例四
(奥迪A6排气管冒黑烟 )
故障现象:
一辆奥迪A61.8T手动档轿车行驶15万km,车主反映前段时间在外地该车出现冒黑烟、加速无力的症状。在当地服务站维修,更换了发动机控制单元、清洗了空气流量计后正常。但过了段时间后,又出现加速无力、冒黑烟的现象,且黑烟更浓。
故障诊断与排除:
该车主来我服务站要求检修,过程如下:让发动机怠速运转,并关闭空调,用VAG1552检测,无故障码存储,进01-08-002读取数据块,第二、四区分别为平均喷油时间和进气量,其数据分别为3.4ms和3.7g/s,两数据都在正常值范围之内(正常值分别为1~4ms和2~4g/s),些偏大。再进01-08-030,其二、二区分别为111和110,说明氧传感器自适应值和氧传感器G39的电压值分别为21%和0.120V左右(正常值分别为-10~10%和0.130~1.800V)。氧传感器自适应值21%说明预先设定的基本喷油时间太短,为使混合气的空燃比达到最佳,实际喷油时间延长了21%,如自适应值过高。可能有以下原因:(1)进气系统漏气;(2)排气歧管漏气;(3)空气流量计损坏;(4)燃油压力下降;(5)喷油嘴氧传感器G39的电压值为0.120V左右,说明混合气过稀,可能原因有:氧传感器与控制单元导线对正极短路;氧传感器损坏。
排气冒黑烟,而氧传感器却检测到混合气过稀,这不是矛盾的吗?于是用VAG1318检测怠速时燃油压力,显示约3.5bar(1bar=100kPa),正常。排气歧管也无漏气处,喷油嘴刚清洗过,不可能用VAG1598检测氧传感器G39与控制单元之间的导线,结果正常。只好更换G39试一下,当拆下G39时,发现G39未拧紧,拆下G39并清除其上面的积碳,再按正确力矩拧紧G39,启动发动机怠速运转。用VAG1552进01-08-033检测,其一、二区分别为-3~3%,1.5V左右,正常。再看排气管内的黑烟明显变淡,但加速仍无力,更换空气流量计,再试车,一切正常。车发动机控制单元后也不再冒黑烟,且加速有力。用VAG1552进01-08-002,其三、四区分别为2.3ms和2.7g/s。
经仔细分析发现,该车在外地维修时,因原车空气流量计G60的响应性变差,使其检测值不准或滞后,造成混合气空燃比不能达到最佳,燃烧不充分,从而导致加速无力、冒黑烟。当清洗空气流量计后,使其响应性暂时变好,但他们盲目换上发动机控制单元,氧传感器也未拧紧。当车行驶一段时间后,空气流量计的响应性变差,而且氧传感器也因车辆颠簸而枪支,使空气通过氧传感器与排气管间的缝隙到氧传感器的检测头周围,导致氧含量过高,使氧传感器电压值约为0.120V,即混合气过稀。当氧传感器信号付给发动机控制单元,发动机控制单元控制延长喷油时间,即增加喷油量,从而导致排气冒黑烟更浓。奥A6的空气流量计使用一段时间后,其响应性可能变差,导致加速无力、不易启动、冒黑烟等现象,而氧传感器和发动机控制单元一般不易损坏,切不可盲目更换而造成不必要的浪费。
专家点评——李东江:
本案例作者的故障诊断排除过程和分析方法无可厚非,故障分析也比较到位,充分利用了数据分析方法。但是我们对故障分析过程中存在的问题和故障的检测方法要加以说明,通过本案例主要可以看出两个方面的问题:
1.关于数据流分析中的数据判断问题。像本案例中,“进01-08-022读取断气块,第三、四区分别为平均喷油时间和进气量,其数据分别为3.4ms和3.7g/s,两数据都在正常值范围之内(正常值分别为1~4ms和2~4g/s),但断气有些偏大。”这里我要说明的问题是:测出喷油时间数据是3.4ms,维修手册上提供的正常值是1~4ms,测了的时气量断气是3.7g/s,维修手册上提供的正常值是2~4g/s,作者仅判断为“数据有些偏大”,其实这是一种错误,我们要说明的是3.4ms和3.7g/s的测试数据虽然在正常值范围内,但是了。这里主要是标准数据的理解问题,很多修理人员总认为:只要数据在正常值范围内,就是正确的,只有超出了正常范围才是错误的,这种数据分析判断的方法是不正确的。所谓标准数据给定的范围值,其实就是电脑认定的极限范围,只要数据在此范围内,电脑不记录故障,也就是电脑认为是正确的,但实际上数据已经错了。那么标准断气是多少呢?应该是维修手册上提供的正常值范围的中间值附近的一个很小的范围,喷油时间1~4ms,标准数据应该是2.5ms左右,进气量2~4g/s,标准数据应该是3g/s左右。作者故障排除后测试的数据就说明了这个问题,“用VAG1552进01-08-002,其三、四区分别为2.3ms和27g/s”,由此可见,3.4ms的喷油时间和3.7g/s的进气量和标准值相差悬殊,已经错了,由此我们就可以判定故障,而不是故障排除到还没有完全解决,再更换空气流量传感器。
2.如何准确判定故障部位的问题。本案例中“氧传感器G39未拧紧”排气泄漏是导致故障的关键,作者根据数据判定并没有地确定故障部位,而是“只好更换G39试一下。当拆下G39时,发现G39未拧紧”。其实对于与混合气浓度和发动机燃烧方面的故障,我们最好的方法是利用尾气分析仪进行发动机的尾气检测,根据尾气检测结果我们就可以分析出排气系统泄漏的故障,例如本案例,通过尾气检测我们就可以发现HC高、CO低、CO2偏低和O2高的结果,这一点就可以说明排气系统泄漏,根据该结果可以非常顺利地检查出“氧传感器G39未拧紧”的故障点,从而快速排除故障。
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案例三
(松花江中意突然熄火后不能启动)
故障现象:
一辆松花江中意微型客车,行驶中走错路,在掉转车头的过程中发动机突然熄火。经再次启动时,发现不能着车。
故障诊断与排除:
接到救援电话,我们即驱车前往。到达后首先进行启动试验,同样发现启动机能带动发动机正常运转,但发动机不能顺利启动。凭感觉好像是没有高压电,于是分别拔掉1缸和3缸的高压线进行跳火试验,果然发现高压线不跳火。
该车装备了采用德尔福综合控制系统控制的多点电喷系统。该系统不仅能实现燃油喷射控制,而且能实现点火控制。在点火系统中,又采用了无分电器直接点火系统,也就是电子控制单元(电脑或EMS)根据曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器等一系列传感器检测到发动机转速、转角、负荷和温度等工况信号,按照预告设置的程序进行判断和计算,从而确定出点火时刻和初级绕组的通电时间,然后将计算结果指令传送给点火控制器(与点火线圈合装在一起),
点火控制器则按照所接收到的点火顺序(1、4缸或2、3缸)信号交替地控制点火线圈绕组电流的导通与切断,从而使每个次级绕组轮流产生的高压电经高压线直接加在1、4缸或2、3缸火花塞上,通过火花塞电极间隙的跳火来点燃汽缸内的可燃混合气。
通过对其点火控制原理进行分析后,我们找到位于驾驶员座椅下的点火控制器及点火线圈总成,拔掉其线束插头并打开点火开关,然后用万用表电压档(DCV20)分别对手头的各端子进行测量,结果发现其电源电压正常,为12.3V,而两点火信号端子的电压为0.2V。于是将点火开关转至启动档,使启动机带动发动机正常运转,同时再对两信号端子的电压即发生一致地变化。由此诊断,电脑根据所接收到的传感器信号适时地发出了点火指令,而高压不跳火,则问题可能出在点火控制器或战火线圈上。由于该点火控制器与战火线圈合装在一起,而且在来时又没有带备件,因此只好将车拖回。
回到公司后,根据前面所做的检测及诊断,更换新的点火控制器及点火线圈总成,然后启动试车,一次启动成功。
专家点评——王锦俞
这例故障较简单,作者的诊断思路和排除程序也都是正确。只是在进行汽油泵泵油性能试验时,本人建议用柴油,因为这样更为安全。
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案例八
(帕萨特B4发动机启动困难)
故障现象:
一辆2000年8月出厂的帕萨特B4轿车,装备AEP直列4缸电喷发动机、排量1.8L,行驶1.4万km。车主反应早晨启动时,发动机启动困难,需多次启动才能成功。白天热车时情况好一些,不过停车较长(3~4h)时间后也难以启动。此现象已有半月有余。
故障诊断与排除:
根据车主提供的情况来年,原因可能有以下两点: 1、动混合气没有加浓,也就是产没有增加喷油量。冷启动混合气加浓又可分为装有并控制冷启动喷油嘴和控制喷油器加宽喷油脉2个方面。发动机在冷车启动时,电脑接收到冷却液温度传感器和进气温度传感器及启动信号,控制冷启动喷油嘴喷油或控制喷油器加宽喷油脉冲,即增加喷油量,以此提供冷启动时所需的浓混合气,以利于发动机启动。本车装有加宽喷油脉冲装置。
据些可以看出,电脑是否加浓喷没量,主要通过冷却液温度传感器和进气温度传感器及启动信号来反映。检查发现有启动信号,因此可以确定为冷却液温度传感器或进气温度传感器或相应线路断路、短路或传感器阻值改变。
2、燃油供给系统有故障。发动机停止工作后,为了让下次启动顺利着车,燃油供给系统必须保证足够的油量和油压。因此在供油管路中,设有蓄压器或单向阀,以保证发动机正常启动的油量和油压。如果油量太少或油压太代,发动机就会出现启动困难的现象。
该车只要一启动,工作都很正常,喷油嘴也不会有堵塞、漏油或针阀卡死的从而怀疑供油系统没有保压,燃油管路有很小的泄漏部位或单向阀泄压。(该车的单向阀与汽油泵的泵芯为一体式制造)。
首先用金德K60手提式解码器对发动机进行检测,无故障码。接着进行数据块测试,着重查看水温和进气温度显示,分别显示在100℃和36℃时正常,进而证明相关线路也正常。
关闭点火开关,在进油管上接上燃油压力表,夹住回油管启动发动机,运转一段时间后将发动机熄灭,然后观察燃油压力表,发现上降趋势很慢,一段时间后,指针几乎归零,说明燃油供给系统不能保持压力。对燃油管路进行仔细检查,没有发现任何部位有泄漏现象。管路排除后,更换一个新的汽油泵。启动发动机停火一段时间后,发现汽油压力表指针下降,仍然不易启动。至此不禁陷入了迷惑。
经过再三考虑,觉得问题还是在燃油泵上。尽管汽油泵是新换的,但仍然可能存在问题于是想到从同类型轿车上拆下来一个正常工作的油泵装到车上试一下,又把汽油泵从车上拆下来。拿着油泵仔细检查时,突然想到从汽油泵出口到油箱出油管接头之间的一段透明胶管有可能泄漏。拆下汽油泵出口和油箱出油管接头之间的橡胶管后,堵住该管一端,从另一端用嘴吹气,发现果然有泄漏!故障终于明了!这段长约15cm的透明橡胶管,在油箱内长时间浸泡,已经老化呈黄褐色,用肉眼观察很难发现有小的裂纹。
由于这段油管泄漏,发动机停车一段时间后,进油管内的先进人物汽油几乎全从泄漏之处返回油箱进油管内,自然不能保证足够的供油压力。要经过多次启动,汽油泵不断泵油,直到进油管内压力逐渐增大到正常供油压力之后,发动机才能启动更换一根油管后,装复试车,冷车、热车都启动良好,故障终于排除。
本人认为,作为一名维修人员,在故障诊断中,一定要分析产生故障的原因,全面考虑相关系统可能产生故障的部位,避免走弯路,避免给用户带来损失和麻烦。只有将系统的专业理论和丰富的经验结合起来去诊断故障,维修水平才能得到提高。
专家点评——王凯明:
分析思路基本正确,但应注意,残余压力主要是解决热车启动问题,因在发动机较高温度时关闭发动机,此时发动机冷却系统不再工作,发动机实际温度要回升,若燃油管中的燃油压力过低,可能产生气阻,导致热启动不良,对冷车起动影响不大。该车可先接好油压表,观察打开点火开关和启动中的燃油压力变化,即可发现燃油系统压力建立过慢的问题。
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